杨军,现任襄阳市三三电气有限公司电阻片车间主任。十几年来,他摸索出一套行之有效的工艺操作方法,大胆实施技术改进15项,提高了产品质量和生产效率,降低了能源及材料消耗,为公司年增效100多万元。他时时处处以一名优秀党员的标准严格要求自己,爱岗敬业,争创一流,多次获得襄阳市三三电气有限公司“管理标兵”“先进个人”“劳动模范”“优秀员工”等荣誉称号。
杨军始终把学习作为做好工作的首要条件,日复一日,年复一年,孜孜不倦。在氧化锌压敏电阻知识的学习及应用上,他坚持不懈,一边理论自学,一边工作中实践。先后熟读《氧化锌压敏陶瓷制造与应用》《避雷器工艺》《粉体成型力学原理》等专业书籍,理论联系实际,优化生产工艺,制定完善压敏电阻片生产七个工艺环节的操作规程。他将成型设备的模具材料由普通模具钢调整为硬度更高的钨合金,来减少成型工序的缺陷,大幅提高了产成品两个百分点的合格率,在对退火工艺曲线进行近百次的试验后,成功地提升了产品的电气性能,达到了国内行业领先水平。通过生产过程的设备技术改造申报成功实用新型专利五项,通过优化工艺及配方研发出的“高性能氧化锌压敏电阻及避雷器”荣获2015年襄阳市科技进步奖。
杨军把“做事先做人,万事勤为先”作为自己的行为准则,每天上班早来一个小时,提前进入工作状态,下班晚走一个小时,把一天来的工作总结收尾。
他深知氧化锌电阻片作为避雷器的核心原件,其质量的重要性不言而喻,更深知生产工作的重要性。电阻片作为公司的主要产品,其生产能力及质量的高低,代表整个公司的技术水平,直接关系着企业的经济效益。作为一名管理人员,杨军深感自己身上的责任重大。生产期间,他从不擅自离岗和请假。他十几年如一日,放弃公休假,坚持出满勤,年出勤历年都在350天左右。生产电阻片,从投料到出成品,15天的周期必须连续性生产,遇到突然停电等突发状况,如处置不当,造粒环节的浆料就会造成储料凝结,管道料浆沉积堵塞,轻则材料浪费,重则设备损坏。每次他都临危不乱,现场指挥,及时拆卸疏通管道,清理罐内浆料,阻止事故的发生,把公司的损失降到最低。
杨军长期战斗在生产一线,严把质量关,发现问题及时解决,把问题消灭在萌芽状态。同时开展新技术、新产品、新工艺的研发,获发明专利1项,实用新型专利8项。参与创新工作室技术研发,围绕公司年度发展目标,集中组织工作室成员开展创新活动,及时收集技术难题需求信息,每年组织1至2次示范交流活动,完成1至2篇调研课题报告;围绕研究与开发项目组织开展交流、研讨、合理化建议等活动,集思广益,培育集体凝聚力,形成富有战斗力的团队。
“干一行、爱一行”。一块块电阻片,凝结着杨军对工作高度负责任的态度和执着的敬业精神,在平凡的工作岗位上留下了一串串坚实而闪光的足迹。